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后整治理实际与经验

治理论坛      南发 叶江招

       毛衣后整顿被喻为毛衣的“美容师”,能充分体现出毛衣的质感美成效,又有承先启后的作用,然而在后整顿中;嵊龅揭恍├笔值奈侍,我们该若何处置呢 ?又怎能彰显出后整顿美容的特色呢 ?下面我分享在后整顿中遇到的几个问题及处置步骤:

       一、问题早发现早解决 。我们面对货期短、格局杂、客人要求严、毛料差,出格是包芯纱、棉冚拉架的,油针、毛料问题好多,后整进度很慢 。为相识决这些问题,我们一向寻找步骤,从织机到后整一向在节造,但还有问题无法预防,如有些油针没烫前不易发觉,有的油针烫后会走位,有些毛料问题要烫后查看比力明显 。我们采取洗后烫胚查看油针、毛料和前整问题,三大块先筛选出来,油针用红色线作标识,毛料问题用黄色线作标识,前整问题用白色线作标识,分隔摆放于储衣架上标始显期待下一步处置,没问题的就通过进入下一路工序正常运作 。有问题的衣服找相对应的工序对号入座,如油针给洗水处置;毛料问题上报毛组登记及厂级以上辅导,与毛商协商处置规划;前整问题退前整 。这些有问题的衣服我们一路跟踪,不断更新比例给有关部门及毛组,真正处置不了的次品超过加织数的连忙报补织,这样运作比力快,有问题提前发现、尽早解决,不会影响下一关 。

       二、寻找有效的处置规划 。衫脚、袖口、领贴罗纹面1X1底密针洗水之后;岢鱿炙郏ㄕ酆郏,好多人建议洗前磨胚或脱水后湿磨,然而去水痕成效并不显着,反复返洗返烫也只能勉强援救一部门,没法子援救的只能当次品报补织 。我们向其他同业及兄弟厂取经,进建好的做法——织吓栏时把前后幅衫脚间纱不拆掉连在一路缝,洗后再拆纱,这样做成效不错,比例减半,但仍有一部门湿痕无法去除 。我们还试过手搓手洗,但没成效 。后来我试用一种步骤,利用枪水(双氧水)的化学个性来解决,有水痕的吓酌枪水喷,从凸出部位往下喷,喷后趁湿着用熨斗熨烫一下,正面看险些看不出有痕迹,背面稍微有一点点痕但不显著,固然手赣注色泽有点差距但不刻意去感观是发现不出来的,正 ?腿四芄唤邮,次品率险些降落到0 。用净水喷就不能,没成效 。这是部门处置不是整件处置,成本用度相比沉新返织、返洗烫要省多了 。

       三、合理利用资源,阐扬有效作用 。车间使用的木车、木桶、桌面、铁架,反复使用已经20多年了,表表难看但还很扎实,丢掉很惋惜,沉新刷漆工钱贵,漆味沉难散发,并且时隔一、两年就要更新一次,做一些特殊毛料时容易勾纱,固然从织片到后整我们都要求套袋运作,但手粗糙一点,运作的车辆、木桶、桌面边角粗糙也会勾纱 。我建议买白墙纸来粘贴,测算了一下成本,一捆白墙纸250元(1.2米X50米)约莫能够切近10个木桶或10多部木车或15张桌面,均匀每粘贴一样器材只需花10几至20多块钱,对比刷漆便宜多了,如近通路口常刮际遇的处所再加层通明胶加固;,使用期会较悠久一些 。这个步骤是有效的,也得到了各人的认同 。此刻发现哪有粗糙会刮手的处所就会想拿白墙纸去粘贴,白墙纸在我们厂里险些成了“全能膏”,成本低见效快 。上个月班尼顿意大利老总来看公司出产流程,我们利用两天功夫沉新用白墙纸建整一下,后整两条出产线干净整洁得像新装建的一样,客人参观后暗示很中意,2024年决定要多下单给我们做,数量增长到近一百万件 。

       我相信:“步骤总比难题多”,只有我们共同致力克服出产中的各种难题,提升公司的整体出产效能和产品质量,集团公司发展肯定会越来越好 。


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